南宁地铁开启轨道维护机械化新时代
近日,南宁地铁首次创新性使用大型机械设备-CMC20型钢轨打磨车,圆满完成南宁地铁4、5号线两端折返站共计11处关键道岔(涵盖24组道岔)的精准打磨任务。这一技术创新迈出了具有里程碑意义的一步,开启了轨道维护机械化新时代,奠定了南宁地铁在道岔大机打磨维护技术领域的领先地位,更为全国地铁行业树立了新的标杆。
一、行业现状与技术挑战
受限于打磨车操作技术及9号道岔作业空间限制,国内地铁行业此前尚未将其应用于道岔打磨作业,道岔区段的病害处理普遍采用人工打磨的方式。随着运营年限的增加,道岔轨面波磨和剥落掉块等病害加剧,人工打磨在消除线性病害的弊端越发突出,无法保证打磨力度、角度和深度持续稳定,影响打磨质量;其次,人工打磨效率较低,病害无法及时消除;另外,操作人员工作环境恶劣,长时间处于高噪声、多粉尘的工作环境中,影响员工身体健康。
二、南宁地铁的创新探索
为解决道岔病害打磨难题,南宁地铁将道岔打磨作为年度重点工作,安排大型设备操作工班潜心研究大型打磨车进行道岔打磨的可行性。道岔打磨难点在于:首先确认大型打磨车在打磨模式下能否顺利通过地铁9号道岔(相比于铁路线属于小型号道岔);其次,制定一套适合道岔打磨的模式;最后,如何操作一台26.25米长、20个磨头的打磨车,以6公里/小时的速度通过30米长的道岔,使左右各磨头在预定区域下落打磨,在打磨受限区域升起避开。打磨车运行中起落磨头提前预判、精准起落的控制尤其关键,需要操作人员具备过硬的操作能力以及心理素质,才能避开受限区,避免打伤道岔的严重后果。
三、技术壁垒的攻克与成果
南宁地铁结合八年线磨经验,通过现场调研、与铁路局交流学习、携手厂家开展专项培训、多专业协同作业等多个环节,不断积累经验并优化打磨技术,力求攻克地铁大型打磨车道岔打磨的业界难题。
通过调研学习,掌握了道岔打磨的理论与实践知识,并分析了地铁与铁路道岔的差异,制定了适合9号道岔的打磨模式。在与铁路局交流学习后,与厂家合作开展培训,提高了起落刀点收放精准度。最后,协调线路和通号专业,实施并优化了打磨方案,确保了设备保护和应急措施,通过联合验收,形成了地铁9号道岔的最终打磨模式和方案。
南宁地铁敢于突破传统,成功攻克了地铁行业大型打磨车道岔打磨的技术壁垒,填补了地铁行业在道岔打磨技术方面的空白。这一创新实践不仅提升了数十倍的作业效率,以及大幅度提升作业质量,为乘客带来了更加平稳舒适的乘车体验,也为整个地铁行业的轨道维护提供了新的解决方案。
四、科技创新助力出行品质提升
南宁地铁此次采用CMC20型打磨车对钢轨道岔进行打磨,不仅有效减少了轨道波磨,降低了行车噪声,还显著提升了地铁乘车的舒适度,为市民乘客带来了更加安静、平稳的出行环境和更加安全、舒适的乘车体验,成功推动了轨道维护机械化技术基础,促进了城市轨道道岔打磨标准的建立,展现了南宁地铁在轨道维护技术上的雄厚实力。南宁地铁将不断推动技术进步,并与行业分享成果,助力地铁行业技术发展。
道岔平面图(黑色为受限区)
CMC20型打磨车
文/维修中心 石展语、邓舜婷、黄镇标
图/ 维修中心 黄镇标
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